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970 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) [24924]
Peter
13-07-2019 à 09h55
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Je peux utiliser l'un des contrôleurs du kart ou du 103sp ils acceptent le 20s.
Sinon j'ai l'un des contrôleurs du 51MBK ils peuvent tourner en 16s pas plus.
Dans tout les cas il ne faut pas dépasser 50A.

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623667]

Message modifié le 2019-07-13 09:57:44 par Peter.
Peter
13-07-2019 à 10h05
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Du coup si je veux augmenter la taille de la poulie moteur je peux me baser sur la dimension de cette courroie 82 T et ajouter le nombres de dents supplémentaire par rapport à la poulie moteur 22T actuelle.
Admettons que s'installe une poulie moteur 30T il me faudra une courroie 82 + 8 = 90T.
Mais bon ça c'est dans l'hypothèse où cette démultiplication ne me convient pas.

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623670]
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13-07-2019 à 10h05

Fatal error: Call to undefined function LectureSQL() in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/pub/banniere.php on line 72

Peter
13-07-2019 à 11h35
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j'en ferai une autre en 20s avec les halls

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623682]
Membre16345
13-07-2019 à 12h02
Ca semble OK, sur route avec le 20S/Hall ?

Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
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Peter
13-07-2019 à 14h23
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Je ne pense pas je vais déjà faire un test à vide !

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
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Peter
13-07-2019 à 15h49
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Bon j'ai testé avec le pack16s et les capteurs hall, roues au sol.
Ça ne va pas dans l'état actuel des mes fixations moteur comme on s'en doutait.
Il me faut absolument une fixation entre le moteur et la boîte, car je n'arrive même pas à sortir du jardin sans que la courroie ne se détende. Peut-être une courroie plus costaud et un galet tendeur automatique.
Concernant le moteur, je suis super content.
Même en 16s il a la patate. J'ai pu sortir la voiture de son emplacement, alors que les roues étaient bloquées entre 2 dalles de béton et avec la courroie qui sautait.
Roues levées j'ai mesuré :
3800 tr/min à vide sur le moteur.
Le compteur indique 55km/h à vide.

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623711]

Message modifié le 2019-07-13 16:01:13 par Peter.
Tchang
13-07-2019 à 16h05
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wouai la suit

ba oui , il faut que le moteur sois solidaire de la boite !! cela va de soit , je croyais que c'était comme ca déja

aller la suiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Tchang, 14404 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [623714]
Peter
13-07-2019 à 18h26
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Oui le support moteur est solidaire de la boîte mais le moteur lui i n'est fixé qu'en 2 points dont un est souple, ce n'est pas terrible mais ça on s'en doutait
C'est cool parce que le petit contrôleur va me permettre de faire la mise au point du montage moteur en attendant le contro 24F.
Aller un petit test à vide en 20s avec les capteurs hall !!




Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623729]
Peter
14-07-2019 à 14h58
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Test du moteur c'est loin d'être parfait mais ça fonctionne

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623783]

Message modifié le 2019-12-16 06:59:47 par Peter.
publicité
14-07-2019 à 14h58

Fatal error: Call to undefined function LectureSQL() in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/pub/banniere.php on line 72
Peter
14-07-2019 à 16h58
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Test en 16s toujours avec le petit contrôleur 1500w, pour voir s'il fonctionne mieux avec 60V

Le contrôleur fonctionne mieux, il reste les problèmes de tension de la courroie et la marche arrière qui craque.
Je vais bloqué la boite en marche avant et utiliser la fonction reverse du contrôleur pour reculer.

Peter, 7011 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [623787]

Message modifié le 2019-12-16 07:00:05 par Peter.
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