Peter
06-11-2019 à 22h59
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Ok donc le pont de diodes sera plus efficace. Le potard tu peux y mettre un 10kohm pour essayer.
Pour accélérer ça fonctionne avec un 10kohm donc je suppose que pour le frein ça doit le faire aussi.
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Sevy13
06-11-2019 à 23h31
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je m'absente une petite semaine je ferai les test apres le 15nov
Sevy, 38 msg, 76 ans. Marseille (FR-13). Message modifié le 2019-11-06 23:31:51 par Sevy13. |
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Fouduvolant
17-04-2020 à 11h06
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Slt à tous j ai un problème moi mais moteur hoverbord se coup ou bout de 3 m à charge et reprenne et ainsi de suite les capteur hall ne sont pas branché etc que sa peu venir de la merci à vide tourne parfaitement
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
Tchang
17-04-2020 à 12h18
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salut
oui , si on dispose de capteur hall , oui il faut les connecter ,
si ton moteur bloc c'est que le contro a perdu ses phases ...
puis il reprend
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Fouduvolant
17-04-2020 à 14h01
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OK merci mais comment je fait pour régler le problème et j ai essayer de brancher les hall sur la même couleur que le controller mais c pire le moteur monte plus en tour
Et merci au faite pour m avoir dirigiger vers se site
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
Tchang
17-04-2020 à 14h14
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alors , as tu fait le mode synchro hall/moteur
c'est tout a fait normale que tu perd un peux de tr/m mais tu gagne en couple et pécision ...
as tu modifier le couplage du moteur ?
si oui , il se peux que c'est ton contro qui coupe car , trop d'intensité qui passe , ...
ou tu as un moteur de contre facon 
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Fouduvolant
17-04-2020 à 15h20
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Alors non je n ai pas fait la synchro comment puis je faire y a t il une vidéo qui l explique ensuite le moteur et d origine pour l instant par contre le contrôleur avais était modifier mais fonctionne parfaitement avec alternateur et en 48v il sa gît des controlleur chinois de 18 à 60 v il me semble les même que tu utilise pour le moteur je ne c pas si il s agit d une réplique je ne l ai pas ouvert encor
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
Peter
17-04-2020 à 16h48
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Il faut connecter ensemble les fils" learning" généralement blanc ou vert avec une petite fiche noire.
Le moteur va démarrer là tu débranches les fils learning.
Si le moteur tourne dans le mauvais sens tu recommences l'opération.
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Fouduvolant
17-04-2020 à 17h45
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OK je vais essayer sa et voir se que sa donne je vous tiendrai au jus merci
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
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Fouduvolant
17-04-2020 à 19h10
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Alors j ai donc rebrancher mes capteur hall j ai essayer aussi de mettre la marche arr et avant a nouveau toujour le même problème j ai donc essayer avec 2 autre model de moteur hover et la toujour le même problème à charge il coupe je devien fou
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
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